原标题:【吾国吾民】靠技能赢得尊重,中车铸造师毛正石的技能人生
经济调查报 记者 曲锐“老毛出来。”
“怎么了?哪个活儿废了?”
毛正石正在一个两米深的大型铸件里作业,车间主任火急火燎赶来求助。一周后铁道部在青岛举行产品展览,机车厂预备参展的齿轮箱至今没造出一件展品,一切人都找不出致废的原因。毛正石放下手头的活,跟着车间主任仓促赶过去。他打量着铸型的每一个细节,目光停在了浇注体系的一块疤痕上。“问题找着了。”他告知主任,由于涂料流到了浇注体系的陶管里,浇注时涂料遇高温后瞬间胀大、爆裂,进入到型腔里,导致了铸型作废。
毛正石是中车大连机车车辆有限公司的高档铸造技师,对2009年发作的那次技能难题,毛正石浮光掠影。
经过加班加点的修正,展品总算成功铸造出来。展览当天,铁道部领导问:“这个齿轮箱是哪个厂子干的?”“是咱们大连厂。”大连机车车辆有限公司的领导答复。以此为关键,大连机车车辆有限公司拿到了电力机车齿轮箱一切的订单。
回想起刚作业的时分,大连机车厂留给毛正石的第一印象是,实习的车间面积狭小,地上一层厚厚的黑沙,脚踩上去噗噗作响,还散发着冲鼻的滋味。
这也是其时我国制作业工厂的场景,技能老旧,厂区凌乱,可是经过几十年几代人的开展,从机车到动车,再到高铁技能,我国在机车方面的技能从落后到与世界水平看齐,高铁技能世界领先,毛正石这一进程的见证者。
靠过硬的技能赢得尊重
1985年技校结业后,毛正石进入大连机车车辆工厂,第一份作业是翻砂匠,纯体力活。一天要铲4吨沙子,先把沙子铲到沙箱,再用方墩子把松懈的沙子捣紧实,让它构成一个巩固的铸型。每天高强度翻砂,在湿润的环境里作业多年,他的指关节粗大健壮,伴着风湿的痛苦,一活动就嘎吱作响。
除了出产“火车头”外,大连机车车辆工厂还会代出产船用发动机、军用发动机等动力装置。
一天,厂里接到出产透平轮的订单。透平轮是汽轮机重要的组成部分,叶片许多,制作芯盒的进程中需求替换16次导向刮板。以机车厂其时的技能,最多只能成功替换2次。
其时,铸造车间里,四五十岁的老师傅忙活一上午依然没有一件制品制作出来,心急再加上气候热,老师傅现已汗流浃背,可是作为整个班组的技能一把手,他不会放下体面求助他人。
毛正石看在眼里,正午吃完饭就蹲在车间调查揣摩,下班后厂子安静下来,就专注研讨图纸。一周后,他找到了处理办法,半小时时刻,他做出了三套制品。从那天开端到退休,老师傅见到毛正石都十分谦让。在企业里,只要靠过硬的技能才干赢得尊重,是这件事带给毛正石最深的牵动。
在其时的大连机车厂,毛正石是许多技能人斗争进程的一个缩影,大连机车上从技能上一穷二白逐渐堆集起深沉的机车技能,自强、不服输、肯干,是毛正石这一代技能人身上的遍及特征。
有活干才有“饭碗”
1997年,大连机车车辆有限公司出资7000万元进行技能改造,引进了德国和意大利的出产线。工厂的出产方式、出产功率、质量操控等方面都得到了很大的提高。从那时起,铸造车间开端接触到更高端、更杂乱的产品。由铸焊机体到整铸机体,铸造技能完成了很大腾跃,一起也面对着巨大的应战。
刚开端做整铸机体时,产品无一成功,每件废品本钱高达十几万元。技能专家束手无策,毛正石其时资格尚浅,无法参加专家组的技能评论,但也没有中止过考虑,一天正午,一个主意忽然闪过脑际:预埋一个芯撑呢?这样就能够处理浇注时4米长的水管由于浮力效果漂起导致产品作废的问题。
他把这个主意告知了两位老工艺师,按他的办法制作了工装和芯撑,实验成功了。从那时起,工厂敞开了批量出产大型整铸机体的年代。
1999年,机车厂面对减产、收益下降的问题,职工批量下岗,老职工面对内退。毛正石其时担任组长,每天和一众组长们到方案调度部分抢活,有活干才有“饭碗”,那是一段人人有危机感的时期。2001年我国参加WTO后,国际市场逐渐翻开,铸造厂才进入新阶段,快速开展起来。
那时,毛正石和搭档们对使命和应战有激烈的巴望,只要是难活,他人做不了的,他们都会接过来。其中就包含与美国EMD公司协作出产的265内燃机车。美国专家曾放话:我敢打赌,你们前6台不可能出产成功,由于咱们试制时就废了9台。
美国专家看到产品检测陈述时难以置信,陈述显现,出产的第二台机体就经过了质检。实际上,第一台就出产成功了,但它需求解剖用于查验。EMD几位年过七旬的专家感叹:“我国竟有如此先进的铸造技能。”
在毛正石看来,拿到一个产品时要预判成功几率。铸造更像一种手工艺,无法经过履行电脑程序来确保产品的成功率,许多看不见摸不着的要素影响着铸造进程,比方气候,江浙沪气候湿润,夏天铸件废品率就高。此外,质料、收购、制作手法、操作办法等各个环节都完善,才会出产出成功的铸件。
10项国家专利技能
2012年,铸造车间呈现了质量问题,出产无法推动,厂长决定将毛正石调到技能组。来到技能组后,毛正石拟定了废品率不得高于2%的查核规范。各班组组长纷繁向厂长抱怨,表明查核目标过分苛刻,但毛正石坚持自己的规范,他心里清楚,产品致废的首要原因是工人的操作和制作工艺,并非无法处理的技能难题。
其时出产电力机车轴承箱,废品率高达40%,毛正石决计整理工艺纪律。下车间查看时,他常常拎着根铁棍,不合格的产品当场砸掉。3个月后,全车间的废品率下降到1.87%,刷新纪录。
从2012年开端抓车间产品工艺到2014年,毛正石见证了每件产品出产工艺的调整。取得多少奖项已没有太大含义,整改工人操作习气,固定操作规范,操控操作水平,这些能够被仿制和延续下去的,才是铸造业的传承。
2018年,毛正石将10项技能请求了国家专利。在铸造技能领域,更先进的手法、绿色环保的出产流程以及更高端的产品是职业开展的方向。专利的请求则为大连机车车辆有限公司的竞争力供给了保证。“到目前为止,除了航空发动机的叶片技能是短板,其他产品以我国的铸造技能都能够出产制作。尽管咱们对精细技能的研讨起步较晚,但这短短的几十年来现已取得了突破性的开展。”
2020年,有着120年前史的大连机车厂行将全体搬家,由占地面积90万平方米的现厂区迁往占地面积235万平方米的旅顺新厂区。现在的中车大连机车车辆有限公司,已开展成我国仅有具有一起自主研发并批量出口内燃机车、电力机车、发动机、城市轨道车辆的大型企业。
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